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解析滚筒挖进器械电机的问题
发布日期:2013-09-13   浏览次数:404次

        纵向布置采煤机电机电控盒,横向布置采煤机电机接线盒防爆面,其上方均没有可靠的防水装置,机面淋水、喷雾洒水、清洗采煤机壳体的高压喷水都可能从防爆面、隔离开关手把、按钮处进入腔体内部,引起电机绝缘降低。
  冷却水管损坏引起电机内部进水。电机冷却水压力过高、水道堵死或出水口不畅,或处理水道堵塞时采取方法不当引起水管内部开裂。横向布置电机外壳强度低,当发生水压过高时,易产生电机壳体变形或壳体开裂。
  水汽凝聚。电机在正常工作一段时间后,采煤机需要停止一段时间后再开机,在这个过程中,电机内部的热气在冷却后便凝结成水珠,使电机绝缘降低。另外,更换电机时,因受工作面的水汽、潮气侵入,也会出现因绝缘问题而烧毁电机的现象。
  定子绕组工艺不当据统计,大修后的电机最短使用寿命为2h,以绝缘降低为主要损坏形式。电机大修时须对电机解体、重新下线、烘干、浸漆;保养只需对电机烘干。目前我们在修理电机时没有切实可行的修理工艺,修理前无预检,修理过程无中检,修理完工后无完善的检测设施和可行的测试手段。绕组修理问题具体表现为:绕组下线过程中因使用工具不当,有时线匝绝缘被破坏;在预烘干时不区分一般电机和严重受潮电机,不能控制温升速度(一般电机为20℃ ̄30℃/h)。电机烘干设施简陋,不能自动获得绕组热态绝缘电阻值。烘干温度和烘干时间靠经验设置,实际效果不佳;无真空加压浸漆设施,仅采用滴浸法浸漆。在滴浸过程中,未按照预热(绕组内通电4min、温度100℃ ̄115℃e,0.5h)、滴浸(60℃ ̄70℃,手工滴漆,10min后翻转滴另一端,直到浇透为止)、固化(滴浸后绕组通电加热固化,温度100℃ ̄115℃,测量绝缘电阻值为20兆欧。或在干燥炉中固化,绝缘阻值大于1.5兆欧)的工艺要求,只采用单纯的加热、滴浸、保温步骤,使绕组绝缘等级不能完全保证;修理环境差,电机煤灰油泥不能完全清理,污垢污染了绝缘漆,降低了绝缘性能。
  结束:从使用情况来看,一般新电机在首次使用、采煤100万t内不会发生质量问题。经过大修后,问题便接连发生。对此必须加强修理环节的监管力度,解决以下问题:制定科学的修理工艺,认真记录各修理过程的相关数据;增加修理设施,保证修理质量,对返修电机必须有处罚条例和管理办法;在装配前必须保证元件的质量和性能。对于装配好的电机必须完善检测手段,履行必须的试验项目。

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